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重庆钢铁公司65Mn弹簧钢生产工艺实践

2009-05-05 13:31:14

165Mn钢生产工艺和化学成分
 
生产工艺:脱硫铁水+废钢→80t复吹转炉→80t LF精炼方坯连铸高线轧制检验入库。
 
复吹转炉冶炼周期34minLF变压器功率15MVA,升温速度05/min55流全弧形方坯连铸机,断面 150mm × 150mm ,结晶器液面自动控制,结晶器电磁搅拌。
 
65Mn的化学成分见表1,其盘条力学性能要求为:σb9501100MPaδ10≥10%ψ≥30%
 
165Mn钢的标准化学成分和分析结果/%
 
标准
C
Si
Mn
P
S
Alt
国家标准
0.620.70
0.170.37
0.901.20
≤0.035
≤0.035
≤0.015
协议要求
0.640.69
0.180.30
0.951.10
≤0.020
≤0.015
≤0.015
实际成分20
0.640.69
0.180.30
0.951.06
0.0110.020
0.0040.015
0.0040.015
 
2各工序控制要求
 
2.1 冶炼
 
铁水要求[P] ≤0.12%,采用脱硫铁水、优质废钢,如钢边,废钢比参考铁水成分进行调整,以确保C-T协调。采用高拉补吹工艺,早、中期重点作好造渣脱磷。终点控制要求:[C] ≥0.08%[P]≤0.015%[S] ≤0.03%
 
出钢过程用专用脱氧剂预脱氧,出钢后进行顶渣改质,降低渣中FeOMnO含量,要求进LF钢水氧活度α[O]≤20×10-6。带挡渣帽、挡渣锥出钢。
 
2.2 LF精炼
 
炉渣碱度控制在3.03.5内,使用专用材料造白渣,调整炉渣流动性,要求出LF钢水氧活度α[O]≤5×10-6
在钢水离开LF站前,用含Ca包芯线对钢水进行钙处理。钙处理后软吹氧。
 
2.3 连铸
 
由于其碳含量高,钢水在结晶器内形成的有效坯壳较薄,且相对应力较大,易形成内裂纹。为得到合格的连铸坯,采用全程保护浇铸。
 
控制要求:(1)强调低过热度恒速浇铸,过热度严格控制在1530。(2)弱的二次冷却能够减少中心偏析和改善铸坯结晶组织,抵制柱状晶生长,增加等轴晶区。65Mn钢生产采用弱的冷却制度,比水量较Q235约低 0.2L /kg。采用M-EMS单搅拌工艺技术来减轻中心疏松和偏析,搅拌参数与75钢相同。
 
3实际控制情况
 
由表2可见,终点[C]含量,[S][P]较低,满足工艺要求,但有少部分炉次终点温度偏低。
 
2转炉冶炼终点控制参数,30
 
T/
C/%
P/%
S/%
16211667
0.080.16
0.0090.014
0.0160.033
 
65Mn生产过程实际控制情况符合相关工艺技术要求,白渣成分见表3。进、出LF钢水氧活度α[O]分别为(5.619.4×10-6和(2.15.5×10-6,全铝含量Alt均为0.009%0.014%
 
3LF白渣成分,15
 
成分/%
R
SiO2
Al2O3
CaO
FeO
MnO
14.0718.66
14.5920.09
56.2359.96
0.440.64
0.241.14
3.053.76
 
连铸保护浇铸方式为:钢包中间包采用长水口+密封环,中间包加覆盖剂,中间包结晶器之间采用浸入式水口。连铸采用M-EMS搅拌工艺技术。连铸中间包过热度及铸坯拉速控制见表4
 
465Mn钢连铸过热度及拉速控制结果,25
 
测温次数
中间包过热度/
铸坯拉速/m·min-1
1
1929
2.292.36
2
1628
2.332.38
3
1530
2.352.41
4
2130
2.362.40
5
1728
2.312.38
 
4实物质量
 
钢中[Alt]平均仅为0.011%,有利于防止钢中产生大量的Al2O3系夹杂物。对生产的65Mn20炉化学成分统计列于表1
 
由表5可知,结晶器及线材上取样分析表明,钢中气体含量均不高,T[O]较低。由表6可知,65Mn钢中夹杂物总含量平均值为58×10-6,最小值30×10-6,最大值90×10-6,钢中夹杂物含量较低。
 
565Mn钢中气体分析结果,10/10-6
 
取样
N
O
H
结晶器
4980
3341
1.043.04
线材
4768
1628
-
 
665Mn钢中夹杂物成分和总量,6/%
 
SiO2
Al2O3
FeO
CaO
MgO
MnO
夹杂物总量
9.5917.28
60.8267.33
1.934.35
1.141.84
5.716.14
3.206.15
0.0030.009
 
24件铸坯做低倍硫印检验,其结晶显示:铸坯无内裂,铸坯缺陷少,铸坯质量良好。中心偏析均小于1级,中心疏松≤16件,占25%,中心疏松≤0.518件,占75%,可见连铸温度、拉速制度、冷却制度、电磁搅拌工艺合理,满足了65Mn钢铸坯的质量要求。
 
1165Mn高线盘条组织及力学性能检验结果为σb9851080MPaδ1011%13%ψ38%50%,脱碳层0,索氏体1.02.0级。
 
检验结果表明,65Mn高线盘条组织良好,力学性能满足技术条件要求。
 
5结论
 
1)通过强化转炉终点控制,合理的精炼工艺及夹杂物变性工艺可将65Mn钢中夹杂物平均含量控制在58×10-6全氧平均含量为22.7×10-6
 
2)采用电磁搅拌、全程保护浇铸工艺、低过热度恒速浇铸和弱的二冷配水,铸坯组织良好。
 
3)采用现有复吹转炉→LF→小方坯连铸工艺路线生产65Mn弹簧钢,质量完全能满足用户要求。
 
TNC编辑部整理
 

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