重庆钢铁公司65Mn弹簧钢生产工艺实践
2009-05-05 13:31:14
1、65Mn钢生产工艺和化学成分
生产工艺:脱硫铁水+废钢→80t复吹转炉→80t LF精炼→方坯连铸→高线轧制→检验入库。
复吹转炉冶炼周期34min;LF变压器功率15MVA,升温速度0~5℃/min;5机5流全弧形方坯连铸机,断面 150mm × 150mm ,结晶器液面自动控制,结晶器电磁搅拌。
65Mn的化学成分见表1,其盘条力学性能要求为:σb950~1100MPa,δ10≥10%,ψ≥30%。
表1:65Mn钢的标准化学成分和分析结果/%
标准
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C
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Si
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Mn
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P
|
S
|
Alt
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国家标准
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0.62~0.70
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0.17~0.37
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0.90~1.20
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≤0.035
|
≤0.035
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≤0.015
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协议要求
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0.64~0.69
|
0.18~0.30
|
0.95~1.10
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≤0.020
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≤0.015
|
≤0.015
|
实际成分20炉
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0.64~0.69
|
0.18~0.30
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0.95~1.06
|
0.011~0.020
|
0.004~0.015
|
0.004~0.015
|
2、各工序控制要求
2.1 冶炼
铁水要求[P] ≤0.12%,采用脱硫铁水、优质废钢,如钢边,废钢比参考铁水成分进行调整,以确保C-T协调。采用“高拉补吹”工艺,早、中期重点作好造渣脱磷。终点控制要求:[C] ≥0.08%,[P]≤0.015%,[S] ≤0.03%。
出钢过程用专用脱氧剂预脱氧,出钢后进行顶渣改质,降低渣中FeO、MnO含量,要求进LF钢水氧活度α[O]≤20×10-6。带挡渣帽、挡渣锥出钢。
2.2 LF精炼
炉渣碱度控制在3.0~3.5内,使用专用材料造白渣,调整炉渣流动性,要求出LF钢水氧活度α[O]≤5×10-6。
在钢水离开LF站前,用含Ca包芯线对钢水进行钙处理。钙处理后软吹氧。
2.3 连铸
由于其碳含量高,钢水在结晶器内形成的有效坯壳较薄,且相对应力较大,易形成内裂纹。为得到合格的连铸坯,采用全程保护浇铸。
控制要求:(1)强调低过热度恒速浇铸,过热度严格控制在15~30℃。(2)弱的二次冷却能够减少中心偏析和改善铸坯结晶组织,抵制柱状晶生长,增加等轴晶区。65Mn钢生产采用弱的冷却制度,比水量较Q235约低 0.2L /kg。采用M-EMS单搅拌工艺技术来减轻中心疏松和偏析,搅拌参数与75钢相同。
3、实际控制情况
由表2可见,终点[C]含量,[S]、[P]较低,满足工艺要求,但有少部分炉次终点温度偏低。
表2:转炉冶炼终点控制参数,30炉
T/℃
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C/%
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P/%
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S/%
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1621~1667
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0.08~0.16
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0.009~0.014
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0.016~0.033
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65Mn生产过程实际控制情况符合相关工艺技术要求,白渣成分见表3。进、出LF钢水氧活度α[O]分别为(5.6~19.4)×10-6和(2.1~5.5)×10-6,全铝含量Alt均为0.009%~0.014%。
表3:LF白渣成分,15炉
成分/%
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R
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||||
SiO2
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Al2O3
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CaO
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FeO
|
MnO
|
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14.07~18.66
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14.59~20.09
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56.23~59.96
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0.44~0.64
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0.24~1.14
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3.05~3.76
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连铸保护浇铸方式为:钢包→中间包采用长水口+密封环,中间包加覆盖剂,中间包→结晶器之间采用浸入式水口。连铸采用M-EMS搅拌工艺技术。连铸中间包过热度及铸坯拉速控制见表4。
表4:65Mn钢连铸过热度及拉速控制结果,25炉
测温次数
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中间包过热度/℃
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铸坯拉速/(m·min-1)
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1
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19~29
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2.29~2.36
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2
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16~28
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2.33~2.38
|
3
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15~30
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2.35~2.41
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4
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21~30
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2.36~2.40
|
5
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17~28
|
2.31~2.38
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4、实物质量
钢中[Alt]平均仅为0.011%,有利于防止钢中产生大量的Al2O3系夹杂物。对生产的65Mn钢20炉化学成分统计列于表1。
由表5可知,结晶器及线材上取样分析表明,钢中气体含量均不高,T[O]较低。由表6可知,65Mn钢中夹杂物总含量平均值为58×10-6,最小值30×10-6,最大值90×10-6,钢中夹杂物含量较低。
表5:65Mn钢中气体分析结果,10炉/10-6
取样
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N
|
O
|
H
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结晶器
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49~80
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33~41
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1.04~3.04
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线材
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47~68
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16~28
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-
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表6:65Mn钢中夹杂物成分和总量,6炉/%
SiO2
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Al2O3
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FeO
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CaO
|
MgO
|
MnO
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夹杂物总量
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9.59~17.28
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60.82~67.33
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1.93~4.35
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1.14~1.84
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5.71~6.14
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3.20~6.15
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0.003~0.009
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取24件铸坯做低倍硫印检验,其结晶显示:铸坯无内裂,铸坯缺陷少,铸坯质量良好。中心偏析均小于1级,中心疏松≤1级6件,占25%,中心疏松≤0.5级18件,占75%,可见连铸温度、拉速制度、冷却制度、电磁搅拌工艺合理,满足了65Mn钢铸坯的质量要求。
11炉65Mn高线盘条组织及力学性能检验结果为σb985~1080MPa,δ1011%~13%,ψ38%~50%,脱碳层0,索氏体1.0~2.0级。
检验结果表明,65Mn高线盘条组织良好,力学性能满足技术条件要求。
5、结论
(1)通过强化转炉终点控制,合理的精炼工艺及夹杂物变性工艺可将65Mn钢中夹杂物平均含量控制在58×10-6,全氧平均含量为22.7×10-6。
(2)采用电磁搅拌、全程保护浇铸工艺、低过热度恒速浇铸和弱的二冷配水,铸坯组织良好。
(3)采用现有复吹转炉→LF→小方坯连铸工艺路线生产65Mn弹簧钢,质量完全能满足用户要求。
TNC编辑部整理