重庆钢铁750 m3高炉TRT控制系统应用
2007-12-11 10:02:03
1、概述及工艺流程
利用高炉煤气余压发电,是钢铁企业一项有效的能源回收措施,高炉煤气余压透平发电装置(Top Gas pressure Recovery Turbine简称TRT)是国际、国内公认的钢铁企业重大能量回收装置。它是利用高炉煤气所具有的压力能、热能,把煤气导入透平机膨胀机,使压力能、热能转化为机械能,驱动发电机发电的一种装置。这种装置既回收了减压阀组白白泄放的能量,又净化了煤气、降低噪音,大大改善了高炉炉顶压力的控制品质。它具有结构简单、污染少、容量大、寿命长和节能显著等优点。因此,在能源综合利用上获得了越来越广泛的应用。TRT技术是先进的、成熟的,具有良好的发展前景。
重钢750m3高炉TRT工艺流程如图1,从高炉送出的高压煤气经重力除尘器处理后,送到一级文氏管和二级文氏管,在文氏管内对煤气进行喷水冷却,同时再次捕集煤气中的灰尘。经过降温和除尘处理的煤气,送到煤气透平发电装置和减压阀组。从煤气透平和减压阀组出来的低压煤气再送到高炉煤气柜和用户。
炉顶压力回收效率,很大程度上决定于透平的额定效率和高炉煤气量。在能量回收方式上分为:部分回收方式、平均回收方式和全部回收方式三种类型。
(1)、部分回收方式。是使通过透平的最大设计煤气流量,保持在比高炉煤气最小流量还要小的数值,使通过透平的煤气量为一常数,同时炉顶压力由减压阀组来控制;
(2)、全部回收方式。是使通过透平的最大设计煤气流量,比最大的高炉煤气流量还要大,炉顶压力靠透平调速阀或可动静叶来控制;
(3)、平均回收方式。是使通过透平的最大设计煤气流量,为高炉正常生产时的平均煤气量。高炉炉顶压力靠透平调速阀和高炉减压阀组共同协调控制。当高炉煤气量小于透平设计流量时,减压阀组全闭,由调速阀来控制炉压。当高炉煤气量大于透平设计流量时,超出透平设计煤气量的那部分煤气,通过减压阀组。此时,炉顶压力由调速阀和减压阀组共同协调控制。
2、TRT的计算机控制系统
TRT的控制采用施耐德PLC控制系统,该系统将所有模拟量信号和电气专业的联锁及控制信号全部纳入PLC系统,实现了自动化仪表、电气及计算机的一体化控制,取消了以往几个专业之间的联系信号的接线,方便了维护,提高了系统的可靠性。
控制系统的硬件配置如图2,本控制系统最大的特点就是采用了冗余方式,首先是网络冗余,网络采用的是MB+网。然后是控制站的CPU、通讯模块、电源模块的冗余,但是I/O模块不冗余。同时还配备了的2台Pc站,其一为操作员站,另一台为工程师站。
软件配置:操作员站采用iFIX监控软件,PLC控制站采用Concept 2.2编程软件。
3、控制策略
TRT控制系统设计的原则是在确保高炉炉顶压力稳定,保证高炉正常生产的前提下,最大限度的回收高炉煤气压力的潜在能量,同时具有适应高炉异常时控制炉顶压力的能力。
以下内容是TRT的核心部分,是根据TRT的运行特点设计的控制策略,它的功能通过软件实现。
3.1、炉顶压力调节及控制
本系统利用可调静叶实现自动控制炉顶压力,在不改变高炉操作的情况下,实现由TRT控制炉顶压力。可调静叶在事故状态下还能实现快速关闭。
TRT与减压阀组并列运行时,送入TRT控制系统的炉顶压力测量值是同一信号;经过炉顶压力设定值偏差运算后,作为TRT控制系统的炉顶压力控制回路的设定值。这样就能使TRT控制系统跟踪高炉设定值,同时也决定了高炉顶压的设定权仍在高炉方面,高炉炉顶压力可由 TRT控制,也可由减压阀组控制,有时是两者同时进行炉顶压力的控制。
3.2、前馈控制
在本系统内设置了旁通快开阀,通过前馈控制系统实现紧急停机情况下TRT与高炉控制系统的平稳过渡。
当发生透平紧急停机时,透平入口处的紧急切断阀立即关闭,为防止炉顶压力剧烈波动,需将旁通快开阀迅速打开,因该阀的信号超前于炉顶压力的变化,故称之前馈信号。前馈信号处于待机状态,一旦紧急切断阀关闭,前馈信号立即接入旁通快开阀,并令其开到相应的开度。旁通快开阀从全关到全开约需3s。因煤气清洗系统及管网会使顶压的变化存在容积滞后,减压阀组的调节作用要等5~10s后才使顶压有反应,故可用旁通快开阀的快开慢关动作来保持炉顶压力的稳定,并使炉顶压力的控制由TRT过渡到减压阀组。
3.3、阀位开度控制
可调静叶的开度停留在事先设定的任一位置上,以限制流过的煤气量,进而控制发电机的转速和输出功率,以防止可调静叶开过头。可调静叶在未参加自动调节时,是通过开度设定来控制其开度的。其余的调节阀有启动调节阀、1#旁通调节阀、2#旁通调节阀,它们都在仪表盘上设置了手操器,同时阀位有反馈信号到控制系统。
3.4、负荷调节及控制
负荷控制功能是为防止电网发生故障使发电机超负荷,使透平发电机输出功率在设计允许范围内波动。
透平机组起动时,首先是调速阀开度设定器的设定信号成为电子调速器的输出信号。这种状态一直要持续到透平的转速达到转速设定值的下限(15%)为止,然后系统转为速度控制,当转速上升到预定的转速时,发电机组自动投入装置动作,进行自整步。转速调到3000r/min左右,待发电机周波与电网相一致时,发电机自动或手动并网。于是,电子调速器选中负荷控制信号。发电机初期负荷值为负荷设定值的下限。系统开始进行负荷控制,负荷设定值增加,电子调速器的输出信号增加,发电机负荷上升。若炉压控制信号此时高于负荷控制信号,则发电机满负荷运行。如图3为升功率/功率控制功能框图。
图3 升功率/功率控制功能框图
3.5、机组轴监测控制
为保证透平机组的安全启动,设置了透平转速、透平位移、透平振动、发电机振动等监测项目。其中,转速关系到发电机与电网的同步和安全运行,也关系到其它辅机的起停,当转速过高要跳闸而紧急停机。其它的监测项目也有高限及低限报警,高高限及低低限连锁的功能。
3.6、 报警及安全联锁控制
通过软件编程,使各种参数的超限及设备的故障都能发出报警信号,并将超限的参数和故障发生的部位显示出来。紧急情况下TRT能实现自动停机,并记录打印停机事故原因。除上述由计算机实现的安全联锁外,还设计了独立于计算机的安全联锁系统,并能实现自动和手动操作。上述功能是将PID控制回路、模拟量报警、特殊功能编程及梯级逻辑编程等功能结合起来实现的。
4、TRT的运转控制
透平发电机从起动、升速直至并网发电、正常停机和紧急停机,均在TRT操作室内操作(设有手动、半自动和全自动三种控制方式)。另外在机旁设有紧急停机操作按钮。
(1)、起动
TRT开始准备起动时,先开启润滑油系统和液压系统,然后开启出口插板阀、入口插板阀和紧急切断阀,完成各项起动前的准备工作后,选择手动、半自动或全自动起动方式。
(2)、停机
可选择手动停机、半自动停机、全自动正常停机及全自动紧急停机方式。这些操作方式可以任意组合,如手动+半自动,手动+全自动,半自动+全自动,操作非常灵活。
(3)、电动运行
当高炉出现故障需要短时休风时,为避免透平不必要的频繁启动,电机需由电网带着作电动运行,电机作电动运行时TRT就相当于鼓风机。
(1)、 高炉休风
高炉休风时,需与TRT取得联系,并发出休风信号。此时TRT有如下几种操作方式:
TRT炉顶压力控制调节保持串级控制方式,由高炉主控制室改变高炉顶压的设定值,使炉顶压力测量值始终高于设定值,以便使可调静叶在电机作电动运行期间始终打开。
人工将TRT处于保持位置,并将TRT炉顶压力控制调节器由串级控制方式切换到手动控制方式,使可调静叶保持原开度。
人工将TRT炉顶压力控制调节器由串级控制方式切换到手动控制方式,使调速阀和可调静叶保持原开度。当高炉紧急休风时,TRT将炉顶压力由串级控制方式自动切换到手动控制方式,使可调静叶保持原开度。
(2)、高炉复风
当高炉故障排除需要复风时,需与TRT取得联系,并发出复风信号,此时TRT有如下几种操作方式:
TRT炉顶压力控制调节器保持串级控制方式,由高炉主控制室改变顶压的设定值,高炉顶压由TRT调节逐渐升高。
人工解除TRT保持状态,改变TRT控制系统的输出值将阀位开度减小,高炉顶压由高炉减压阀组调节。待顶压恢复正常后,将TRT炉顶压力控制调节器由手动控制方式切换到串级控制方式,使顶压控制由高炉减压阀组控制逐渐移到由TRT控制。
发出复风信号,以消除紧急休风信号,其它操作与前相同。
5、控制系统的投运情况
TRT计算机控制系统于2004年1月投入使用后,能准确及时地采集PLC的数据,并能实时地将历史数据保存。操作人员能方便实时查看生产信息,进行操作设定,查询历史数据,并能方便地打印多种数据报表。该系统各种功能完善,极大地提高了生产效率及管理水平。
6、结束语
TRT计算机控制系统具有如下特点:
(1)、可靠性提高。由于整个控制系统采用三电一体化设计、编程,减少了控制元件及接线, TRT投入运行两年以来,控制系统没发生过故障;
(2)、投资少。由于整个控制系统采用三电一体化设计的方式,因此减少了控制元件和备品备件。另外,控制方案的改进,只需修改软件,不需要增加设备和投资;
(3)、经济效益显著。TRT在投运过程中发电功率很容易就达到4500kW,减压阀组若是全部关闭,发电量还可以更高。
作者单位:重庆钢铁集团设计院