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重庆钢铁热卷产线10月吨钢成本创2024新低

2024-11-19 10:10:12

自热卷产线7月份实施技改以来,重庆钢铁轧钢厂多措并举深挖降本潜力,打好降本“组合拳”。10月,热卷产线吨钢工序成本较技改前最好水平下降9.1%,创2024年最好纪录。
 
加大攻关力度,降低加热炉燃耗
轧钢厂紧盯降耗、狠抓降耗工作。热卷作业区优化绩效指标,积极落实“赛马”工作,以“操”促“降”,建立由设备、工艺、操作组成的攻关团队,先后从降低板坯出炉温度、降低在炉时间,提升热装率等方面开展攻关,先后下发操作要点3个、优化控制逻辑4项,多措并举降低热卷产线燃耗。10月,热卷产线热装率完成83.28%,其中7天超过90%,燃耗较1月下降8.5%,实现吨钢降本6.72元。
 
强化精细管控,推进指标快速提升
热卷产线技术组狠抓6大命中率指标,制定了超越改造前、达到考核指标两步计划。热卷产线通过每卷分析、每日讨论、每周总结的方式,解决了数据采集、工艺模型参数、控制模式、设备响应、数据跟踪等多方面存在的问题,各项指标逐步提升。10月中旬,尺寸精度和温度指标均超越改造前水平。
 
提高跟踪稳定性,降低轧废次数
9月,轧线区域因跟踪问题导致轧废16次,严重影响加工成本及稳定顺行。生产技术室与作业区协同梳理热卷箱自动及手动开卷逻辑,提出程序优化20项,优化主动移送控制逻辑,移送效率提升37.5%。10月,此类轧废次数较上月减少87.5%。
 
加强工艺优化,降低换辊时间
热卷产线成立降低换辊时间攻关小组,通过优化精轧窜辊平衡力及主轴定位程序控制、优化阶梯垫及工作辊抬升轨道控制、精轧工作辊定位销增加挡块等10项措施的实施,换辊时间较上月降低44%,为产线效率提升奠定了基础贡献力量。
 
来源:TNC编辑部整理
 

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