重庆钢铁炼钢工序实现重点指标突破性提升
2022-08-26 13:48:14
重庆钢铁炼钢厂围绕钢铁料消耗、合金消耗、能源消耗、辅料材料控制工作,持续开展技术攻关、技术创新、工艺小改小革,实现了重点指标突破性提升。
以问题为导向,对KR脱硫设备系统改造,攻克了喷枪不下料、喷吹过程铁水喷溅大等重重难关,改造后的KR脱硫处理周期较改造前缩短了2.48分钟/罐,脱硫剂单耗降幅达到21.1%,铁水脱硫前后处理的渣中TFe含量分别减少1.7%和7%,脱硫剂消耗、渣中铁损等合计降本约6.25元/吨·铁;优化LF生产工艺,分班次对员工开展标准化作业培训,LF轻处理炉次升温时间降低4.2min/炉,辅料用量降低1.5kg/t;为减少连铸中包铸余钢水量,攻关团队“天天议”,集中优化了中包包底形状、标尺测余水高度等,有效降低单中包余水量1.2吨,有效降低了综合成本。
协同公司炼铁厂,根据高炉放铁模式,策划“1+1+1”高炉配铁罐方案,最大化减少铁包投用个数,降低铁水温降,提高转炉入炉铁水温度8.3℃;协同公司制造管理部、轧钢厂开展板坯热送攻关,厚板向热送率较攻关前提升11.42%;为提高转炉煤气回收量,与公司能源环保部建立沟通协调机制,保证转炉煤气用户点,减少因用户带来的柜满放散量。1-7月,转炉煤气累计回收量同比2021年提高了42.5%,创历史新高,实现降本7.2元/t,降本增效工作取得了新突破。
炼钢厂推进最优成本合金模型开发,技术人员针对实际生产情况开展深入调研,跟踪对比,完善模型功能,实现了从人工计算合金用量到模型自动计算合金用量的升级;同时,坚持用好合金模型的“及时性”、“智慧性”,专业技术人员扎根现场,及时对模型内工艺数据进行分析测算,制定可行性方案,并应用于生产实际,结合模型推进高性价比合金替代及节硅节锰窄带化控制,7月,窄成分命中率较去年提高6.81%,品种结构相同条件下,合金成本较去年降低8.3元/吨;通过推进模型炼钢,根据不同冶炼条件自动计算冷却剂量来平衡炉内碳温,降低转炉终渣全铁,转炉终渣TFe降幅25.3%,创历史最好水平代。
来源:重钢、TNC编辑部整理