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鄂钢烧结厂产线对标打造低成本烧结纪实

2014-08-14 14:13:45

为有效应对行业困境,武汉钢铁集团鄂城钢铁烧结厂采用“吃杂矿”的方法,实现低成本烧结。今年初以来,该厂混匀矿质量保持稳定,其中全铁、二氧化硫、项次合格率均为100%,烧结矿合格率、烧结矿品位稳定率均位于全国钢铁行业前列。
 
如何将低品位杂矿变为适应高炉生产的细粮?该厂厂长邵远虎给出的答案是“产线对标”。
 
“对”出来的配矿低成本
 
鄂钢烧结厂自20132月份开始,大量使用低品位杂矿。由于没有先进的经验可供借鉴,一段时间以来混匀矿烧损大、品位下降,二氧化硅等有害元素上升,经济指标一度下滑。如何尽快扭转这一被动局面?该厂与国内同行业先进企业对标,博取众家之长,把别人的先进做法转化为自己的成果。
 
在烧结工序能耗方面,方大特钢位居前列。他们的做法是发挥科技力量,不断优化工艺,把精细化管理落实到每一个工序、每一个岗位。在一次对标学习中,该厂备料工段副段长赵祖刚发现对方的料场管理井井有条,陪同人员发现矿堆脚下有几块石块,也会自觉地清拣归类。联想到本工段粗放式的矿石管理,他不禁感慨道:“只有紧紧盯住每一个细节,才能够堵塞住管理上的漏洞。”此后,他学习方大特钢经验在矿石的管理上,确立了当班负责制,采取谁当班谁解决、料条清理不完善不得交班等举措,有效地加强职工的规范化操作。
 
在学习方大特钢经验的基础上,该厂进一步强化一次料场的管理。该厂对国内铁精矿采取一商一堆、跟踪使用,全过程跟踪、监控,保证铁矿石实物质量的真实性。在配矿过程中,该厂坚持选择最优配矿方案原则,一方面有利于提高质量,另一方面尽可能地降低成本。配矿工程师戴细界说:“每一堆混匀矿开堆之前,我们都会有3~5个配矿方案,通过测算和对比,我们只会选择最经济的方案配矿。”
 
在降低配矿成本方面,该厂在确保有害元素受控的前提下,多使用性价比高的品种,如印尼细粉、伊朗粉、鄂东粉等。针对冶炼品种钢的配矿问题,该厂制定奖励措施,加大低砷返矿的回收力度,降低了品种钢混匀矿的配矿成本。
 
“对”出来的最优烧结方式
 
该厂根据生产现场的作业情况,适时地修订工艺纪律和操作标准,固化最优、最具效益的烧结操作方法。提高混匀配矿、烧结配料、混合、烧结、整粒、筛分全系统工艺操作水平,将不利因素消化在烧结工序,以稳定的质量为高炉提供优质矿源。
 
据了解,这些颇有成效的做法,也都得益于产线对标。唐山国丰在质量管理上颇有一套方法:上道工序为下道工序提供优质产品,各生产工序均设立了关键质量控制点,对关键参数进行跟踪、数据收集、定期分析,从而科学合理地指导生产。
 
杨永生是该厂生产科的一名主管。一次,在和唐山国丰的同行交流时,得知对方的质量控制点在生产过程中发挥了极大的作用,并且固化成了制度,让他很吃惊。于是,他着力改进本厂的生产组织方式,在人员的管理上,必须严格执行作业指令;在物品的管理上,强化控制点上的自动取样机等设备管理,从而保证取样的代表性。
 
该厂同时要求,在新堆混匀矿开堆后的两个班内摸索出最佳水分、煤比、负压、机速等工艺参数,此后4个班按该工艺参数统一控制。烧结机当班操作人员,每小时到烧结机上巡查布料情况、点火情况、料面情况和机尾断面情况,并作出适时调整。根据原料条件,坚持厚料层、适度压料的方式来保证烧结矿质量。在前期“吃杂矿”的生产中,由于混匀矿结构变化频繁,长期得不到稳定控制。为此,该厂在烧一车间和烧二车间采取机长值班制,针对换堆期间的生产特点制定防范措施和操作标准,应对换堆期间的生产波动,及时调整各项参数和生产指标。在日常工作中,该厂还对换堆混匀矿烧结性能进行分析、总结,从而掌握原料结构,以此更好地指导生产。
 
来源:鄂钢

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