鄂钢焦化公司某干熄焦班创新降本小记
2014-05-06 11:31:09
今年前4个月,鄂钢联合焦化公司冶金焦成本持续走低。说到这一成绩,了解该公司生产情况的人,都不约而同地会想到表现突出的炼焦一车间干熄焦班。一个小小的班组竞会有如此大的魅力?
炼焦一车间干熄焦班,被一排排整齐的管网所包围。这儿不同于炼焦炉,但作为炼焦工艺不可分割的一部分,其主体生产地位完全不亚于焦炉系统。
4月25日早上8点46分,班长余志刚和他的班员们正在更换干熄炉水封槽,这是自去年底干熄焦炉检修后首次执行该项作业。只见他们的工作服上都沾染了黑色的焦油印,新旧油印交错陈列,就连手套上也是如此。
余志刚笑着打趣:“这是焦化的‘烙印’!”接着他解释道,炉顶水封槽是干熄焦系统的一个关键设备,用好它可以有效控制好预存室压力,提高蒸汽产量。对它进行经常性更换和保养是干熄焦班的一项日常工作。
大约两个小时后,炉顶水封槽处理完毕,余志刚等回到了操作室。操作台上用仿宋字体记录的数据表,工整干净。当班女职工韩富敏表示:“班组‘两化’(管理规范化、操作标准化)要求我们统一这样书写,各项运行参数都是实时录入的。”谈到这样做的好处,她说:“通过对数据的监测,加强与炼焦系统的联系,可以增强装焦、排焦的稳定性,促进锅炉稳定高产。”
余志刚表示,为使降耗提产融入干熄焦系统蒸汽生产供应的各环节,该班组严格按照标准化要求,加强了对各项技术参数的控制,并将成本控制与生产过程控制紧密结合,如通过监测、调整干熄焦除氧器运行工况,大幅提升了锅炉热工效率,每小时可增加蒸汽产量0.2吨。
“加强设备的点巡检太重要了。”说起设备管理,刚刚巡检回来的副班长廖横府接过了话茬儿,“除日常的点巡检外,我们还加强了对关键设备运行状况的控制,有利于增强系统设备的稳定性,使系统保持在最佳工况运行,为蒸汽产量的提升提供保障。”
围绕实现新的发电目标,该班积极开展了多项技术攻关,其中包括对给水预热器进行改造,可降低循环气体温度和排焦温度,提高蒸汽产量,从而增加发电量;将锅炉放散开度由20%调整为5%以下,以节省蒸汽;在工艺操作中提高横移转速、调整变速节点,使每炉装焦时间缩短近30秒,按正常生产节奏推算每天可增加3炉,可增加发电量1300千瓦时;改进干熄炉配风方式,解决了循环气体短路的问题,改善了干熄炉的熄焦效果,增加了蒸汽产量。
据不完全统计,今年前4个月,在“提高发电量”劳动竞赛活动中,干熄焦班完成干熄焦率始终保持在99%以上,比计划的97%高出了两个百分点,同时蒸汽发电实现了吨焦135千瓦时,取得了吨焦发电量新的突破。
来源:鄂钢