重钢85t复吹转炉的水模型试验(一)
2007-01-31 07:12:08
摘 要:通过重钢85t复吹转炉1:8的水模型,试验研究了顶枪枪位、底吹流量对转炉溶池混匀时间、炉口喷溅量、冲击深度和液面扰动的影响。实验表明,模型获得最大搅拌能的顶枪枪位为50~100mm;枪位在90~110mm时,由射流冲击引起的物理喷溅量达到最大值。建立了重钢85t转炉复吹工艺参数:冶炼前期顶枪枪为1600~1760mm,底吹流量240~350m3/h;中期两参数分别为1100~13000mm和160~200 m3/h,后期两参数分别为1040~1120mm和200~350 m3/h。
重钢复吹转炉平均装入量85t。顶枪为4孔拉瓦尔喷头,供气流量1700 m3/h,纯吹氧时间17min。底吹供气元件为双环缝喷嘴,炉底喷嘴置如图1所示,底吹供气参数根据冶炼钢种不同,分A、B、C三种模式,如表1所示。
表1 不同底吹模式供气流量/m3· h-1
模式 |
过程吹氩 |
出钢吹氩 |
过程吹氮 |
溅渣吹氮 |
A |
480 |
240 |
240 |
480 |
B |
350 |
240 |
240 |
480 |
C |
240 |
240 |
240 |
480 |
1、实验方法及原理
实验采用相似原理对复吹转炉进行模拟。因钢液质量较大,水模型实验中主要考虑惯性力和重力。又因复吹过程是气液两相流的作用,因此相似准数采用修正的弗劳德准数[1],即Fr′m= Fr′, Fr′m、Fr′分别为模型和原型的修正弗劳德准数。模型按1:8比例制作。
实际生产中氧枪出口流速为超音速,而模型喷枪出口流速为亚音速。当以模型上的亚音速流模拟原型超音速流时,由于枪位的几何相似,会造成模型上射流与熔池接触面积偏大而中心流速偏低,因此试验对模型喷枪的枪位进行了修正,即用模型抢位减去相应的修正项[2]。在本实验条件下,枪位的修正值为80mm,实验所取枪位为各模型枪位减去修正值,模型与原型参数对应值如表2、表3所示。
实验采用测试混匀时间的方法来确定不同吹炼模式下,熔池搅拌能的大小。实验测试了混匀时间、冲击深度和炉口喷溅量,并通过测试熔池液面扰动大小的方式,来反映熔池界面反应的动力学条件。
表2 模型与原型枪位对照表/mm
模型h |
原型H |
模型h |
原形H |
20 |
800 |
120 |
1600 |
40 |
960 |
140 |
1760 |
60 |
1120 |
160 |
1920 |
80 |
1280 |
180 |
2080 |
100 |
1440 |
200 |
2240 |
表3 模型与原型流量对照表/m3·h-1
顶吹 |
底吹 | ||||
模型Qt′ |
原型Qt |
模型Qb′(单枪) |
原型Qb |
模型Qb′(单枪) |
原型Qb |
23 |
17000 |
0.08 |
40 |
0.19 |
300 |
0.12 |
130 |
0.22 |
350 | ||
0.13 |
135 |
0.25 |
470 | ||
0.14 |
160 |
0.27 |
480 | ||
0.16 |
200 |
0.32 |
680 | ||
0.18 |
240 |
|
|
注:全文未完,待续!