| 繁体中文 | 客服热线:18939949964 | 高级搜索|

鄂钢棒材厂热轧综合成材率提升实践

2010-05-25 13:46:44

日前,武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司棒材厂热轧材综合成材率达98.67%,创造了全国同行业领先水平。鄂钢棒材厂通过一下方面创造了此成绩:
 
完善生产制度 提高执行效率
 
年初,鄂钢棒材厂及时修订了《质量管理办法》、《标准化作业书》等制度,使操作制度化、规范化、标准化,并把《钢坯验收标准》、《加热标准》、《成品质量标准和剪切标准》等关键标准书写上墙,以时刻提醒职工现场操作时按标准执行。
 
为调动全体职工的积极性,强化责任意识,该厂在《质量责任制》中对于中间废、成品废等都有明确的考核指标,把指标分解给各车间、科室,并与车间、科室负责人挂钩;建立互相监督激励机制,轧线工监督检查导卫、轧辊装配质量,发现导卫、轧辊装配质量问题,可上报,考核导卫、轧辊装配班组,举报将得到奖励,导卫、轧辊装配工又对轧线工进行监督,对轧线工违规使用导卫、轧辊的现象举报有奖励,考核违规使用的班组。
 
严抓基础管理 推进过程受控
 
对于基础管理,鄂钢棒材厂更是严抓不懈,并以此为抓手,扎实推进质量攻关,着力提高成材率。
 
(1)严把坯料关,杜绝不合格坯料入炉。坯管工在卸坯过程中,严把质量关,对于表面有重接、翻皮、结疤、夹杂等目视可见缺陷的钢坯,作为废坯处理,码放至废坯指定堆位,原料工在进坯时,对钢坯质量第二次把关,采用“双保险”杜绝不合格钢坯入炉,从钢坯质量上防止成品废的产生。
 
(2)严把加热关,确保加热质量,减少烧损。对不同的钢种制定不同的加热制度,烧火工根据钢坯的加热情况及时调整各段炉内气氛,确保加热质量。
 
(3)严把导卫装配质量。为保证导卫质量和安装精度,该厂技术设备科针对各式导卫制定详尽的导卫管理办法,特别指出对于滚动导卫,坚持用样棒调整,以确保其安装精度。
 
(4)严把轧辊装配质量。轧辊装配组对轧辊装配记录做好台账登记,做到轧辊装配的可追溯性,把责任明细化,增强职工的责任意识。
 
(5)严把料型调整关。鄂钢棒材厂在生产过程中,每个班每隔两个小时对粗中轧料型测量一次,以减少中间冲跑废,精轧料型每过3~5条钢检查一次,确保不会批量生产不合格品。
 
(6)加大设备点巡检力度,严把检修关。每隔两小时对全线设备巡检一次,检修时负责检修项目的技术员必须到场,检修项目要通过技术员验收合格才算检修完成,从而确保设备为生产提供保障,减少中间废和成品废的产生。
 
(6)严格执行接班检修制度。单线轧制时,早班接班必须检修半小时,中、夜班接班必须检修一刻钟;切分轧制时,早班接班必须检修一小时,中、夜班接班必须检修半小时;确保顺利过钢,以减少中间废和成品废。
 
(7)同时,该厂优化1号、2号剪的剪切参数,使头尾部剪切长度不超过150mm,从而减少切头、尾。
 
依靠技术创新 拓宽优化领域
 
为了降低钢耗,提高生产率,鄂钢棒材厂在两切分技术比较成熟的基础上又开发三切分技术。在三切分摸索阶段,鄂钢棒材厂发现精轧套量不稳定,在出口处的导卫磨损较快,在此处产生中间废较多。该厂技术人员通过多次论证,对三切分的第二道预切和切分孔的孔型进行修改。改进之后,冲跑事故明显减少,有效减少了中间废。
 
在轧制ф22mm圆钢时一直出现较长的头尾耳子。为降低成品废品率,该厂把减少ф22mm圆钢头尾耳子作为课题立项攻关,成立攻关组,确定攻关目标,使头部耳子减到1m,尾部耳子减到0.5m。为了解决这一技术难题,组织相关人员开攻关专题会,分析原因,找出问题,制定详细的攻关措施。经过近3个月的努力,较好地完成了攻关目标,减少了成品废。
 
同时,该厂逐步开发切分技术,提高螺纹钢产量,降低能耗,在一车间切分技术已经比较成熟的情况下,又立项攻关二车间的切分技术,不断提高螺纹钢产量,降低能耗。
 
TNC编辑部整理
 

[错误报告] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]

最新文章