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湛江钢铁年度余热发电量首次突破10亿度

2024-01-04 09:10:06

能效提升是钢铁工业实现绿色低碳高质量发展的核心举措。自中国宝武“双碳”目标提出以来,湛江钢铁坚定不移地发挥自身的能源转换功能优势及能效潜力,提高现有能源流系统能效。通过充分发挥二次能源发电“压舱石”作用,做好与光伏等新能源的协调互补,节能工作取得积极成效。
 
2023年12月28日,湛江钢铁年度余热发电量首次突破10亿度目标,创历史新高。
 
让我们来看看湛江钢铁余热发电板块如何以高目标引领,深化能效达标杆创领航行动,通过算账经营、精益运营,提升余热能源利用率,追求极致成本、极致效率,助力湛江钢铁绿色发展。
 
揭榜攻关
实现安全设备“双零”目标
 
极致稳定,实现稳发高发。党员带头带动,设备攻关团队立下控制轴瓦震动军令状,摸索形成“3X”模型,想方设法在设备检修中精密把控机组的轴向、径向同心度,对机组动平衡进行精细调整,最终实现了机组各轴瓦振动数据均在100微米以下的高目标,保证了机组能够长期满负荷、短时超负荷的稳定运行,全年机组负荷率超过85%。
 
极致稳定,实现“双零”目标。以“查隐患、化风险、保平安”为抓手,开展设备消缺工作,及时发现消除现场的设备隐患165项,及时解决现场各类问题148条。2023年实现了余热发电5台机组全年安全事故为零、设备等级事故为零的“双零”目标。
 
精益运营
余热发电机组真空度达历史最优
 
CDQ发电机组真空系统漏气一直是困扰突破机组发电量的难题。团队成员通过精打细算、精益求精、精益运行,千方百计提高效率,想方设法提升发电机组真空度。
 
精打细算。优化调整循环水工艺系统,通过“隔绝+循环”并用方式,攻克了2台CDQ发电机组冷却塔温差大的问题,使得冷却塔内循环水温差由2度降低至0.5度,余热发电效率提升了0.5%。针对主蒸汽管道温降大的问题,逐个摸排2千米管道的保温效果,并通过新型材质的替换,使得主蒸汽温度提升15度,余热发电效率提升1.5%。
 
精益求精。从机组真空严密性着手,采用“氦质谱”检漏新技术,在不停机状态下,通过在线精准对漏气点进行锁定,并运用特种新型密封材料,实现2台机组汽耗分别下降0.26吨/万千瓦时、0.6吨/万千瓦时,发电效率分别提升0.69%、1.59%。
 
精益运行。针对夏季水温高、真空度低的问题,算账经营,采取“高、低、大、小”季节性灵活搭配优化策略,灵活调整真空泵“白、昼”运行方式,使得机组真空提高1.4千帕,效率提升2%,日发电量增加约1万千瓦时。2台CDQ发电机组真空度提升了3千帕,发电效率提升3.2%。
 
能效提升是目前钢铁行业减碳的优先工作。“能尽其用、效率至上”是湛江钢铁的共同理念和普遍要求。2023年湛江钢铁按照“高质高用、梯级利用、能级匹配、耦合协同”的科学用能原则,着力推进节能提效、能源就地转换利用、能耗达标杆创领航工作。2023年1-11月余热能源利用率达89.37%领先水平,13个主要工序能耗全面优于2022年水平。下一步,湛江钢铁将进一步推进极致能效工程,为成为绿色低碳的“第一能源”和降耗减碳的领跑者而奋力前行。
 
来源:宝钢

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