重庆钢铁持续开展降低钢铁料消耗攻关
2022-11-29 08:57:56
钢铁料消耗是衡量炼钢水平的关键指标之一,也是影响炼钢成本的重要因素。重庆钢铁制造管理部积极协同炼钢厂,通过优化入炉废钢结构、控制转炉喷溅、降低转炉终渣TFe等举措,持续开展降低钢铁料消耗攻关。截至10月,钢铁料消耗较年初降低6.16kg/t,节约成本约19元/t。
全流程废钢管理,优化废钢结构
根据废钢生产工艺、废钢性价比,建立自动配废钢模型,实现一键配废钢,进一步优化废钢使用结构;积极推进“互联网+”废钢管理模式,建立废钢APP,将13个外购废钢品种,近500条质量扣罚细则全部转换成系统扣罚规则,进一步提高废钢质量判定的公正性、及时性、准确性。
控制转炉喷溅,优化辅料结构
积极开展降低喷溅率攻关,通过对冶炼前期氧枪枪位的摸索和氧气流量的控制,配合辅料结构优化及加入时间的调整,做好前期快速成渣,平稳升温,减缓了碳氧反应,稳定控制熔池反应速率,实现了喷溅率≤3%的目标。
降低终渣TFe量,提高操作水平
年初,转炉终渣TFe较高,导致金属料损失。制造管理部与炼钢厂技术骨干组成攻关团队,对标宝钢股份开展210吨转炉复吹可视化管理,制定全炉役复吹技术方案,并开展试验摸索;对标鄂城钢铁开展80吨转炉保碳出钢研讨;对标梅山钢铁建立转炉自动炼钢计算模型,通过实施一系列攻关措施,转炉渣全铁较一季度降低3.83%,减少钢铁料损失3.69kg/t,降低成本11.40元/t。
跟踪含铁资源,高效回收利用
针对钢渣处理难度大,现场积压等问题,加强上下工序协同,强化极致库存管理,物流运输部推进快速回收、快速加工、快速出厂模式,提高加工效率约15%,钢渣库存降至≤300吨/天;炼钢厂结合品种结构和工艺路线组织钢渣资源利用,稳定转炉冶炼过程操作,确保钢渣快速消化,钢渣资源回收率较上半年提高0.75%,降低钢铁料消耗约0.16kg/t。
来源:中南钢铁