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重庆钢铁轧钢厂热卷、厚板产线缩短换辊时间

2022-03-29 09:41:58

近期,轧钢厂将优化换辊流程、简化换辊操作、加强换辊稳定性和安全性、进一步缩短换辊时间,取得明显成效。3月以来该厂热卷产线精轧纯换辊时间突破15分钟大关;厚板产线最快换辊时间22分钟。
 
热卷产线:全员高度协同,提高换辊效率
 
2月底,由热卷生产作业区牵头,成立了由工艺技术、生产操作、设备专业人员组成的“换辊精益生产团队”,并根据去年3个月连续最好水平,结合对标产线将精轧换辊攻关目标定为≤15分钟。
 
团队成员高度协同,以“争取每一秒钟,轧好每一块钢”为理念,通过对换辊流程、环节的时间分布进行梳理分析,找到了无法直装新辊、人员不足、积极性差等影响精轧换辊时间的主要因素,并逐一制定了解决方案。
 
由于就地操作箱与换辊平台设计原因,F1-F5装新辊时视线被旧辊遮挡,将旧辊拉出换辊区是制约精轧换辊效率提升最大的因素,约影响换辊时间2分钟。针对这一问题,生产方提出新增机架窗口监控,热卷设备作业区高度协同实施,加装F1-F5机架窗口监控并完成调试,成功解决该问题。
 
工艺技术人员通过对大量轧辊磨损曲线进行分析,着手提升轧辊磨损均匀性,通过精细化配辊,改善轧辊冷却条件,实现F1F2机架轧辊轮流更换;通过线下备辊优化,工作辊配辊与上线机架的优化,减少了轧辊直径、阶梯垫级数和轴承座的变化,减少了外界条件波动;同时,通过程序优化,对预埋辊缝进行记录,提升了换辊后开轧辊缝的准确性和换辊开轧的稳定性,最终将出钢时间提前,为高效换辊提供了技术支撑与改进。
 
厚板产线:精准定位操作,追求极致效率
 
厚板产线通过优化、拆分换辊流程,换辊准备的工作提前做,减少外部条件对换辊的影响,并通过优化操作及确认方式,制定有效激励措施,大幅提升换辊效率。
 
为缩短换辊前最后一块钢坯的轧制时间,换辊作业各个操作步骤均按“秒”打表,粗轧、设备支援提前到轧机平台等待,前后导卫调整同时进行,互不干涉的操作同时进行等。同时,通过制定奖惩机制,对小于25分钟的换辊时间按每分钟奖励,超过30分钟按每分钟进行考核,进一步促进了换辊效率提升,精轧换辊时长成功缩减到平均26分钟,最快纯换辊时长为22分钟,大幅提升了换辊效率。
 
下一步,轧钢厂将继续深挖潜能,在提高作业率,提升轧制效率,改善产品质量,降低生产成本等方面推进精益生产。全面提升轧钢厂竞争力,为公司高质量发展目标,成为中国西南地区钢铁引领者做出重要贡献。

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