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重庆钢铁热送热装取得显著成效

2021-09-15 09:36:01

热送热装是集生产计划编制、钢水冶炼、连铸、铸坯输送、加热轧制和调度管理等一系列技术为一体的综合节能技术,具有降低能耗、缩短生产周期,提高效率的优点,可减少燃耗30~50%,提高金属收得率2~3%,缩短生产周期1小时左右,节约生产费用8~10%。
重庆钢铁深入贯彻中国宝武陈德荣书记、董事长重要指示,今年以来,热送热装率持续突破。让我们一起来看看制造管理部是如何从根源着手,开展工艺优化,保障热装热送。
射人先射马,擒贼先擒王。只有从根源上找到问题,才能寻求突破。含氮、氢量作为影响中厚板产线热装热送的主要因素,如何降低钢中氮、氢量就成了工程师们解决问题的关键。
为调查清楚钢中氢量高原因,制造管理部从源头开始,对影响氢量高的每一个环节逐一排查。夏季的重庆天气已经非常炎热,但工程师们却顾不上这些,心里想的是尽快找到钢中氢量高的原因,为此,工程师们一头扎进生产现场,他们的身影遍布与钢水氢控相关的每一个角落,辅料生产现场、炼钢各工序都留下工程师们的身影。炼钢工艺区域工程师王田不顾高温和粉尘,对长达3公里的石灰传输皮带防雨防潮情况进行仔细排查,功夫不负有心人,通过耐心细致的排查,终于发现了辅料控制及管控方面存在的问题。
氮量高、氢量高的原因查明,工程师们并没有松懈,马不停蹄地制定改进措施。对氮控问题,工程师们在查阅了大量相关资料的前提下,根据转炉吹炼过程不同时期的特点,开展了转炉复吹工艺优化试验。试验结果表明转炉复吹工艺优化后,钢中氮量明显降低,满足钢坯热送热装要求。对氢控问题,工程师们根据排查情况制定了辅料控制要求及管控措施。在制定措施时,为统一思想,制造管理部又特意召开讨论会,共同决策,最终形成了有效的管理措施。
为发现执行过程中存在的问题及时纠偏和跟踪氮控、氢控措施是否有效,氮控、氢控措施制定后,工程师们每周检查措施执行情况,跟踪氮控、氢控效果。通过跟踪,氮控、氢控措施实施的前期,氮量高、氢量高影响下线比例有所下降,虽下降幅度不大,但却能验证氮控、氢控措施的有效性,炼钢工艺区域工程师梁锋在前期因氮控、氢控承受巨大工作压力,长期夜不能寐,氮高、氢高局面的好转让他看到了希望,大大增强了他的信心,他表示只要氮控、氢控措施执行到位,钢中氮含量、氢含量就会降下来。
为了进一步扩大氮控、氢控措施的效果,尽快将钢中氮含量、氢含量降低至可控水平,制造管理部又快马加鞭,制定了《关于中厚板产线钢中氮、氢含量及过程管控要求的通知》,明确生产过程中氮控11条和氢控7条要素以及管控要求,强调生产过程中的标准化作业。经过两个月的验证,中厚板产线因氮高、氢高导致铸坯下线的比例显著降低,钢中氮、氢含量得到了有效控制,制造管理部职能支撑效果也得到了肯定!
在接下来的工作中,氮控、氢控技术团队将继续强化氮控、氢控措施的执行,做好氮、氢含量管控,更有力的支持热装热送工作,实现节能降耗,为公司高质量发展赋能!

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