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重庆钢铁绿色低碳炼钢取得长足进步

2021-04-07 07:18:54

近年来,实现绿色低碳炼钢是钢铁行业的热门话题,低碳绿色炼钢作为炼钢厂重要的工艺技术革新方向,近年已取得长足进步,经济效益和社会效益显著。
炼钢厂
提升废钢利用水平,降低铁钢比。降低铁钢比不仅能够实现铁资源的回收利用,增加钢产量,还能够降低吨钢能耗,减少污染物排放等。去年,炼钢厂全力开展降低铁钢比攻关,7月份,综合铁钢比首次实现“破八进七”,支撑了全年钢产量跨上700万吨台阶。
推行转炉新工艺、新技术、新材料应用,促进低碳炼钢。通过推行转炉少渣炼钢工艺,转炉入炉辅料消耗与2018年相比降低超10 kg/t。实施中间包复开工艺,实现了中间包的重复利用,降低烘烤煤气消耗。无铬化真空槽、无碳钢包耐火材料的成功应用,促进高效化、绿色化生产。
实施钢包全程加盖工艺,降低炼钢能耗。钢包全程加盖工艺的实施,炼钢厂取消钢包在线煤气烘烤、精炼钢水保温剂等,降低了转炉终点温度,减少了炼钢过程温度损失,实现吨钢降本约10元。同时,降低了碳排放,改善了现场生产环境。
制造管理部
炼钢二系列转炉、连铸机改造后,生产周期缩短,KR、LF处理周期均不能满足生产周期要求,导致炼钢二系列脱硫手段有限。在铁水条件及高炉炉况发生波动时,易造成炼钢生产中断或硫高改判。为减轻铁水硫高对生产、质量的冲击,制造管理部牵头开展二系列渣洗脱硫工艺试验。
渣洗工艺具有成本低、效率高的优点,是快速解决硫高问题的重要技术手段。炼钢二系列转炉出钢时间在3分钟左右,为利用好这3分钟,渣洗脱硫试验小组制定了精确控制计划,明确每一步步骤,操作精确到秒。试验过程中技术人员全程跟踪,并向操作人员讲解操作步骤,确保试验顺利进行。
试验启动两个月,共试验了106 炉,通过开展渣洗脱硫工艺试验,摸索出了两种渣洗模式,脱硫效果显著,对现场生产起了有力的支撑作用,同时简化炼钢工艺流程,满足短周期生产需求,对降低炼钢能耗,践行绿色生产有重要意义!
今年以来,重庆钢铁积极贯彻习总书记重要讲话精神,践行绿色低碳发展理念,落实中国宝武提出的2023年碳达峰、2050年力争碳中和目标。
来源:重庆钢铁

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