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重庆钢铁3月份主要生产经营指标再创佳绩

2021-04-06 09:30:19

3月份,公司坚持全面对标找差、狠抓降本增效,瞄准超千万吨目标全力推进技改项目建设,优化生产组织模式,铁、钢、轧工序保持稳定高效生产。全月铁产量84.83万吨、钢产量90.61万吨,直接破七进九,商品坯材86.13万吨,干焦比、喷煤比、烧结机利用系数、轧制作业率刷新历史纪录,焦炭、烧结矿、铁水、粗钢产量再创新高,一季度生产任务全面完成,年产千万吨规模已经基本实现!!!
炼铁厂指标持续突破
炼铁厂认真践行公司“管理极致、消耗极限,全面对标找差、狠抓降本增效”工作主基调,深入开展对标找差,降本增效工作,多项生产技术指标持续突破。3月份,高炉干焦比实现329kg/t·Fe;喷煤比实现173kg/t·Fe;烧结机利用系数达到1.49t/㎡·h;日产焦炭突破9000吨,多项指标再次刷新历史纪录。
强化生产管控,筑牢稳产基础。炼铁厂坚持问题导向,围绕高炉生产、管理等方面找差距,强攻关、促落实,有效促进生产稳定顺行。针对制约高炉提产降耗因素,定期召开高炉操业会,研讨制定解决方案,落实责任强势推进;强化高炉、烧结、焦化一体化管控,推行标准化作业,提高操作精细化、精准化;组织开展焦化工序、烧结工序生产管控预案演练,为高炉顺行奠定基础。通过优化喷吹煤结构、改善煤粉燃烧率、加强系统维护等措施,确保喷吹率达到100%,提煤降焦初见成效。
加强技术攻关,实现指标突破。炼铁厂坚持技术和管理双轮驱动,以“高富氧、高顶压、高煤比、高风速”为指引,持续优化高炉上部装料制度和下部送风制度。通过细化操业管理,调整风口面积等举措,提升高炉稳定性和操控能力。成立提升烧结机产能攻关组,分析梳理烧结生产限制性环节,制定措施层层分解落实;不断优化配矿结构,提高原燃料质量,为烧结机产能提升提供支撑。焦化工序强化来煤质量跟踪和配煤生产调控,管控焦炭质量,并严格和精细化执行焦炉热工管理制度,持续梳理并推进解决影响焦炉产量提升的问题,主要经济技术指标实现突破。
炼钢厂产量再创新高
炼钢厂持续对标找差,做好统筹安排、系统策划,不断细化各项工作举措,层层分解指标、落实责任,引导全体员工发扬“三牛精神”,上下一心,凝心聚力,3月份,炼钢日产量突破3.3万吨,刷新历史纪录。
坚持统筹策划,确保生产有序。炼钢厂根据公司下达的月度生产经营目标,按月、周、日层层分解。针对不同生产条件,合理制定产量提升方案、检修期间生产组织方案等,确保生产有序推进。同时对影响产量提升的限制性环节,建立消缺清单,明确责任人、完成时间节点等,并通过例会机制专题推进,进一步促进高效化生产。
强化过程管控,提升组织能力。坚持“以连铸为中心,不让连铸等一分钟钢水”的原则组织生产,推进JIT系统试运行,建立各工序标准作业时间,并严格管控。对影响产量计划的原因组织召开分析会,逐项分析影响设备作业率、生产周期的因素,并提出有效的改进措施。
坚持对标找差,狠抓降本增效。在中南钢铁内部建立健全基地对标机制,集各家之长,补自身之短;在外部主动与行业先进钢企开展专项对标,找到自身差距并不断奋进,中间包复开、快速更换中间包等新工艺成熟运用,帮助炼钢厂生产效率大幅提升、生产成本进一步降低。
轧钢厂超目标完成任务
轧钢厂精心组织生产计划编排和入出库,精细安排检维修设备隐患消缺,精准控制产品质量和废次降率,促进日历作业率、小时产量等关键指标提升。3月份,厚板产量完成计划的100.6%;热卷产量完成计划的100.8%;中板产量完成计划的130%。
实行精益生产,提升轧制节奏。持续开展“降低精轧工作辊换辊时间”“提高日维效率”等攻关,并将改进措施纳入标准化作业,写入E-SOP卡。其中“降低精轧工作辊换辊时间”项目实施以来,热卷精轧工作辊平均换辊时间缩短20%,厚板精轧工作辊换辊时间缩短45%。强力推进进热送热装,降低能源消耗,3月热卷产线热装率实现78.4%,厚板产线热装率实现46.4%。强化事故管控,降低生产影响。
制定“爬坡”计划,助力中板复产。中板产线自3月9日投产以来,轧钢厂精心组织“爬坡”生产计划,合理组织产品规格,边生产边调试边消缺隐患,经过20天奋战,完成了加热炉自动装、出钢程序优化工作,明确了粗、精轧、热矫直和热分断剪等集控操作要点,成功投运双盘剪和喷印机,累计轧制量完成1.3万吨,为后续全线达产达效奠定了基础。
全员设备管理,提升作业效率。不断完善分工协议和各级点检标准及制度,不断优化定修模型,结合现场合理组织日常维护,建立相应的设备功能精度日报、常维评价日报等,督促现场提升检修质量。以点巡检为基础,设备运行状态为依据,编制准确的检修计划,检修过程中按节点严格控制施工进度,实现预防性维修,控制事故时间。3月,轧钢厂平均日维和换辊时间较去年降低20分钟/次;厚板线作业率达到91.9%,创历史新高。
来源:重庆钢铁

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