鄂钢转炉高质量长寿的措施及成效
2017-12-15 07:36:40
宝武集团鄂钢公司条材事业部炼钢区1号转炉于11月3日中班安全停炉,炉役炉龄达到24096炉,跟同期转炉相比提高了1296炉,全炉役15个月无穿炉、无等级事故,实现了高质量长寿,创历史最好成绩。
全程监控 生产护炉两不误
转炉要实现高质量长寿,护炉是关键。正是基于这样的指导思想,该事业部炼钢区坚持将炉况维护管理贯穿生产全过程。
总炉长张晶是转炉车间炉况维护的主要负责人,负责炉况维护的计划、执行、检查、总结;每班周少杰、陈洋等4名当班炉长坚持每炉观察炉况,出钢时观察前大面,出完钢后观察后大面,进废钢前再次观察炉况;值班长每班观察炉况3次以上,发现炉况较差时,立即向生产科申请补炉,在稳定好生产节奏的前提下,踩准节拍,利用生产间隙大于10分钟的时间,采取高温快补方式护炉,确保炉况受控。
特殊养护“中老年”期延寿不减质
“当炉龄超过15000炉时,炉衬砖一般会从原来的550mm减薄为300mm,甚至薄的地方只有200mm,此时炉子已进入‘中老年’阶段,需要进行特殊养护。”该车间副主任刘江源对炉况进行了一个形象的描述。
为了既提高炉龄又保证不出现穿炉等级事故,该车间安排专人跟班,进行炉况跟踪及维护,并指导操作,确保每炉钢出完不得留钢操作。同时,该车间针对炉衬砖薄弱处实行24小时监控,当班炉长若发现炉况或操作情况异常,就随时报告总炉长。职工们清晰地记得,当炉龄超过2万炉后,总炉长张晶等车间党员骨干就放弃了休息时间,每天在炉台工作的时间都在12小时以上。
规范操作 标本兼治保炉况
该车间认真落实溅渣护炉措施,每炉钢出完钢后及时跟踪终点熔渣的氧化性,对溅渣操作枪位控制做出合理的调整,保证了最好的溅渣效果。该车间还以竞赛的方式,全力提高保碳出钢率,控制终点氧化性,减少了过氧化钢水以及高氧化性炉渣对炉体的侵蚀,保证了炉况受控,提高了炉龄,实现了全炉役无穿炉等级事故。
来源:鄂钢
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