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鄂钢集团质量月活动小故事

2014-09-25 14:33:51

钢材质量的稳定是企业生存发展的关键因素。而在确保钢材质量稳定的各个环节中,原材料质量的优劣、冶炼成分的控制、轧制过程的稳定等都需要进行严格把关。近期,鄂城钢铁集团的生产现场就发生了这么几个关于质量的小故事……
 
格网拦截
 
鄂钢烧结厂供料车间混取班的大班长陈涛最近有些心烦,原因是烧结机工对混取班所提供的混匀矿质量有异议,主要的问题是块状物掺杂,影响了烧结矿的质量。
 
发生了这样的事,自然是要查找原因。鄂钢公司近年来推行低成本制造技术,推行使用低品位矿石进行配矿,导致杂矿大量进场。但令他不解的是,每一次建堆后,他都会安排铲车进行集中清理。而且,即便有漏掉的杂物,在供矿的流程中还有几道关口可以拦截呀!
 
混取机工唐金玲说:“取料时,有一些较小的杂物混入其中,肉眼不易发现,人工很难控制。”但是,块状物是如何混入烧结机的呢?一般来说,混匀矿通过分料小车送进料仓,中间有一层格网,实施对杂物的最后一道拦截。
 
这天,陈涛正在现场查看,突然听到格网发出“砰”的一声,走近一看,发现一个块状物夹在其中。原来,格网的间隙是问题的根源。
 
高架料槽有两张格网,间隙为150毫米,遇到小块物料时容易从空隙中穿过去。事情虽小,但累积到一定程度,同样会影响烧结矿的质量。经过几次试验,陈涛发现网格间隙在100毫米的范围内较为合适。98,他组织维保人员对格网进行重新焊接,统一调整间隙。
 
看着混匀矿顺畅地进入料仓,格网中再也没有“漏网之鱼”了,陈涛终于松了一口气。前几天,他特意打了一个电话给烧结机工询问:“还有大块物吗?”一组烧结矿的数据说明了一切,烧结矿质量保持较高水平,转鼓指数76.05%、小于10毫米粒级24.31%、碱度稳定率99.60%
 
启示
 
人防不如机防,在维护质量的过程中,通过对设备的改良改造,往往会起到事半功倍的作用。该厂在低成本制造中,大量使用杂矿,必然带来了新的问题,如果不变换思路作出相应的调整,一味通过人工查漏补缺,效果毕竟是有限的。
 
靠前质检
 
这段时间,郑传熹一直在琢磨一件事:如何能做到钢水快捷质检?
 
郑传熹是鄂钢质检中心生产设备科的一名技术员,钻研生产中的难题早已成为了他的一个工作习惯。鄂钢炼钢厂提出的炉炉合格的冶炼目标,给钢水的质量检验工作带来了考验。通过实地了解,炉前取样与化验室的距离较远,在送检过程中往往耽误了时间,炼钢工不能及时得到数据,就会影响钢水的质量。
 
既然钢水取样工作是由炼钢工来操作的,何不将质检设备搬到炉台前,零距离质检。想法有了,说干就干。一番努力后,912,质检中心将进口直读光谱仪等设备搬到了炼钢厂炉前平台处,经设备厂家的现场调试后,完全满足生产的正常检验。
 
炼出一炉炉好钢,是鄂钢炼钢厂2号转炉炉长宋欢最大的追求。“炼钢过程中,质量控制特别重要,稍有纰漏,一炉钢就废了。”这是他常挂在嘴边的一句话。914中班,在火红的炉台前,他将长长的取样器伸入钢水中,随机舀起了一小瓢钢水。尔后,握着钢夹敲打样品,放入水中快速冷却后,双手捧着圆饼状的样品,一路小跑来到了化验间,启动打磨机,快速进行打磨,随后将样品放入光谱仪上,稍作停顿,数据显示出来,结果较为理想。于是,他向主操发出了一个指令:出钢。这一过程,仅用时3分钟。
 
宋欢说:“如果数据不理想,就要及时调整钢水成分,确保钢水质量。”据了解,通过对质量工艺的改进,该班组实现了炉炉合格的目标。
 
启示 
 
由于炼钢的生产节奏较快,如果质检时间过长,必然给炼钢生产带来难度,同时制约着钢水质量的控制,只有紧密贴近炼钢生产,才能够有效地确保炼钢质量。零距离质检是一个创新的方法,一线职工运用自己丰富的生产经验,合理建议、规划生产布局,为铁水质量的提高作出了不可小觑的贡献。
 
标准操作
 
918中班,鄂钢条材总厂棒二轧制线上生产如火如荼。
 
“停机,停机。”突然,甲班副班长胡佚钊发出了一个指令。
 
“生产不是好好的吗?”主操华龙有些摸不着头脑。
 
胡佚钊没有作过多的解释,他带着一班人来到了生产线上进行细致的检查。原来,轧制第一条钢时,他发现成品尺寸误差比较大,达到了±0.7mm。“换辊换孔后,轧制的钢必须在公差尺寸之内。如果超出范围,第二条钢怎么轧制?”
 
经过检查,班组成员发现轧辊窜动严重。为了节省时间,他带领两名调整工对转辊故障进行紧急处理,在最短的时间内解决了问题,大家总算松了一口气。
 
在第一时间处理好质量事故,是胡佚钊总结出的一套经验。正常轧钢要勤量、勤看、勤调整,150mm2坯每三支量一次,200mm2坯每两支量一次。只有这样精密地操作,一旦发生了问题才可以迅速控制局面。
 
生产恢复了,可胡佚钊仍然没有掉以轻心。间隔2小时后,他又一次要求停机进行例行检查。在轧制时,严把孔型质量关也是很重要的步骤。为什么要这么密集地检查?关键是要看进出口孔型的磨损情况如何,运转是否正常,导槽是否有重皮、松动等现象,因为生产节奏加快和零中废的要求,必须以这种频率进行检查。“看似有些多余,实则不然。主要是在产生废钢之前就把不利因素消除了,所以说这些动作一个都不能省。”他解释道。
 
有节奏地生产,有节奏地调整,这样才能够确保轧制的质量。一个班次下来,经过检验,每一根钢材都符合标准。直到这时,胡佚钊的脸上才露出了满意的笑容。据统计,截至目前,该厂棒二轧制线轧制的钢材实现了根根合格的目标,每次倒换规格节约钢坯1.5吨,钢耗比计划降低1千克/吨。
 
启示  
 
精湛的技艺,必然会带来高端的产品质量。在轧材过程中,产量和质量看似矛盾,但是如果每个人的技能提高了,两者是可以实现完美结合的。面对规定,不要存有任何侥幸心理,要想轧制出好的产品,就必须老老实实地按照标准操作。
 
来源:鄂钢

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