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重钢焦化废水深度处理工艺研究与应用

2012-10-26 13:43:16

重钢采用(O-A/O+HSB高效微生物)脱氮工艺+混凝沉淀工艺处理焦化废水,COD指标只能控制在150-200mg/L范围,色度指标控制在50-100倍,无法满足国家一级排放指标要求。重钢急需寻找一种有效的深度处理技术与原有处理工艺相结合,来解决焦化废水处理中COD及色度问题。
 
于是,重钢焦化厂开始进行焦化废水脱色、降COD的药剂选型试验研究,确定生化处理后采用投加固态粉末吸附剂结合混凝沉淀的处理方式,并进行了生产性试验。研究表明,只要脱色剂E、水处理剂C、水处理剂M用药量得当,脱色技术结合混凝沉淀工艺应用于生产实际是可行的。
 
因此,重钢将该技术应用于新区焦化废水处理2号系统。该系统于20103月初调试完成,经3个月的稳定运行,全工艺运行平稳,出水各项控制指标稳定达到国家一级排放标准。
 
1、脱色工艺流程
 
脱色工艺流程见图1
 
1:脱色工艺流程示意
 
粉状脱色剂粒径75μm,密度0.46-0.5mg/m3,由密封罐车运输,卸灰。气体由罐顶气粉分离后排至大气。出料口处设防堵设施,脱色剂进入旋转给料机,旋转给料机电机采用变频控制,脱色剂投加量与反应池入口流量成比例调节。计量后的脱色剂落入输送机,输送机将脱色剂输送至溶解箱的上部,在溶解箱内粉与从另侧进入的清水混合、搅拌,溶解成脱色剂,由加药泵送往反应池。
 
脱色剂计量装置为单元配置,设计加药量为120kg/h。料仓采用Q235制作,料仓容积为25m3,料仓设置仓壁振动器4台。为防止粉尘外溢,仓顶设单机除尘器1台,除尘面积18m2。料仓下部设置手动插板阀、全自动星形卸料阀,同时设一台螺旋输送给料机,螺旋输送给料机采用变频控制以达到精确的干粉计量,即利用控制螺旋输送机的转速达到脱色剂精确计量的目的,螺旋输送机配变频器。干粉计量方式保持管道内脱色剂在额定流速下运行,以克服流量变化引起的磨损,全流程自动化控制。粉仓下料料斗按照灰质定时防堵塞振动,下灰斗无蓬堵。
2、工艺运行效果
 
脱色剂E按照上述工艺进行投加,水处理CM剂分别为无机混凝剂及有机絮凝剂。从功能上,脱色剂E发挥去除COD及色度的作用,水处理CM剂起降解产物混凝沉淀作用,使其全部转化为混凝污泥。因此,3种药剂的配合使用才能发挥脱色、降COD功能。
 
脱色剂E的使用量与二沉池出水的COD指标直接相关,从本工艺长期运行情况分析,COD指标基本控制在200-120mg/L范围内。当加药质量浓度在0.5kg/m3左右时,处理后出水COD质量浓度能够稳定控制在100mg/L以下。在脱色剂E加药质量浓度>0.3kg/m3情况下,当出水COD质量浓度≤200mg/L时,色度指标均能达到≤50倍的要求。
 
水处理CM剂作为配套药剂,应根据脱色剂E的使用量相应调整,E剂用量越大,CM剂用量也越大。从实际运行情况分析,水处理C剂维持在0.8-1.0kg/m3之间,水处理M剂维持在0.02-0.03kg/m3之间时,形成混凝污泥饱满密实,沉降性能好,能够确保有效的泥水分离。
 
收稿时间:201210
来源:重钢

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